发布时间:2020-06-23
一、前言
锅炉节能消耗的主要控制指标是煤耗和耗电效率,传统的控制方法是通过风阀板、阀门和机械调速来控制汽包、供水泵、循环泵的流量和炉排的运行速度。同时,在技术和生产任务的差异、蒸汽需求量变化的情况下,为了实现高效燃烧,需要变更煤供给量,传统的控制方式是人工操作的,功耗高,控制精度低,容易因操作错误而发生环境污染(烟囱冒出黑烟)。
二、改造锅炉供水系统
水泵运行原理
根据泵的工作原理,流量q与速度n成正比,头部h与速度n的平方成正比,轴功率p与速度n立方成正比,电机的速度n与功率f成正比,因此改变功率频率可以改变电机的速度,即进给泵的速度,从而调节水流量。
原设备的运行状态
通过调节管道调节阀的阀门和分支回流,实现锅炉给水泵的连续恒速。当调整阀门时,泵出口压力由于阀门开出口压力增加,阀门两侧压差增大,造成了能量的浪费,并且容易损坏阀门和轴承的磨损;在使用分支回流调节时,大量的水回流也会引起能量消耗。
改造方案
在保留原系统的工频设备备用的前提下,在原系统中增加水泵和风机专用变频器。变频器故障输出继电器常开触点接延时继电器,再接原工频主电路接触器,以保证变频器故障时锅炉给水系统的正常运行。同时,控制室的声光报警提示操作人员及时排除故障;变频器设定下限频率,确保锅炉供水高于安全值;
变频器工作状态
操作人员可以根据控制室汽包水位的变化,实时调整变频器的频率,以满足蒸发和供水,努力使变频器在较好的运行状态下运行。现场测量:给水泵与原调节筏节电率相比达到24%,泵磨损明显减小,设备寿命延长。
三、锅炉鼓(引)风控制系统的改造
原现场工况
如果锅炉送风机的风量总是随蒸汽量的变化而变化,就用阀门调整原来的位置。 锅炉控制室到阀门的距离很远,操作不方便,难以正确控制。 风量调节过大,空气中的氧含量超过标准,浪费热能的风量调节太小,炉渣的残留碳含量超过标准,煤炭消耗量增加的高速风扇产生的噪音也给环境带来了很大污染,是长期的高速运转,导致鼓风机轴承和马达的温度上升高,设备
变频器工作状况
安装变频器后,操作人员随时根据蒸汽消耗量的变化调整风机的转速,减少了噪声对环境的污染(风机噪声低于额定转速),因为电机和风机轴承不易损坏,延长了使用寿命,降低了电机的加热量,降低了维修量。
节能效果
在一般的设计中,鼓风机、泵设备的额定风量、流量通常超过了实际所需的风量、流量,运转中的风量、流量是实时变化的,但现在使用挡板和阀调节风量和流量的方式一般,方法很简单,但实际上通过人为增加阻力来达到调节目的
根据流体力学原理,用以下公式表达了风机风量、风速与电机功率的关系:
公式中式中,Q-风量(流量) H-风压(扬程) P-轴力n-转速
当风扇转速降低且风量减小时,其电机输入功率会迅速降低。例如,当空气量降低到80%且速度(n)也降低到80%时,其轴功率降低到额定功率的51%。如果轴功率低至额定功率的13%且风量降低到50%时,具有很大的节能潜力。因此,对于风量和流量调节范围大的风机泵,用变频调速代替调节风门或阀门是实现节能的有效途径。
变频调速的特点是效率高,无调速引起的附加旋转损失,调速范围宽,精度高,无级调速。 由于容易实现协调控制和闭环控制,可以利用原来的笼形电动机,特别适用于旧设备的技术改造,在保持原电动机结构简单、可靠性高、耐久性高、维护方便的优点的同时,还能实现节电的显着效果,是鼓风机泵的节能的较好的选择。
四、排炉电机的变频改造
原现场工况
因为炉排电机相对性较小,很多生产商忽视了它的更新改造。炉排电机控制系统煤在炉膛内的等待时间,其速度煤的点燃速率息息相关。传统式的变速方式是机械设备换档,精密度低,原煤后碳含量比较严重超标准。
在现场,我们发现炉排的三级变速传动齿轮早已锈死,仅有快速传动齿轮才可以运行。炉渣呈灰黑色和深灰色,脚摸上去有点硬,显而易见沒有彻底点燃。
变频改造效果
采用变频器后,情况发生了很大变化。 由于可以实时调整,煤块燃烧充分,提高了热效率,在煤渣出来后变成灰白色的同时,几乎没有烟囱冒出黑烟的现象,煤的消耗量减少了10%左右。
总结:
用变频调速器代替挡板、挡板、阀来控制流量,控制速率,总体改造效果如下:
1、提升燃烧效率,节省10%的煤。
2、可避免冒黑烟的环境污染。 有效降低排烟浓度,
3、提升机器设备的自动化程度,使操纵更为精确、便捷、立即。
4、完成电动机软起动,减少冲击性电流量6、降低设备运作耗损,增加使用寿命
5、综合性环保节能约35%,项目投资约9个月成本回收。